8月21日,宏興管業完成了鋼管二線的托輥改造,投入生產后經過檢驗,顯現出來的成型穩定性效果較為明顯。
改造前,扶正器的兩道夾輥距離成型機有5米多遠,不利于鋼管成型的穩定和原材料的節約;同時想要實現成型尺寸的控制,只能人工用吊帶來完成。為了縮短調型產生的廢管長度,降低工人勞動量,鋼管車間經過反復商討和驗證,決定將最前端的托輥改造為夾輥。
改造后,托輥的位置從鋼管的底部,被調整到鋼管一側,夾輥離成型機的距離,由5米多縮短為1米,不僅優化了夾緊裝置,而且實現了調型后產出的第一根鋼管的質量控制。
托輥變夾輥,手動變機械,工人的勞動強度降低了,成型的質量也更加穩定,同時對調型時原材料的浪費方面,也做到了最大限度的優化。